他們把小金屬做成了“大文章”——記山東恒邦冶煉股份有限公司精煉公司張善輝創(chuàng)新團隊
2025年03月20日 10:33 282次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 稀有稀土 作者: 王九會
編者按:受國家倡導的“餐桌光盤”行動啟發(fā),10年來,山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“恒邦股份”)帶領員工,積極開展“將小金屬吃干榨凈、把有限資源做到無限利用”的“產業(yè)光盤”行動,創(chuàng)造性地實現(xiàn)了小金屬全產品化,取得了顯著的經濟效益和社會效益。恒邦股份的“產業(yè)光盤”行動經驗表明,只要各行業(yè)、各企業(yè)都能視有限資源為生命,精心節(jié)約和保護資源,堅持突破創(chuàng)新回收技術,積極組織并推進“產業(yè)光盤”行動,就一定能創(chuàng)造巨大的經濟與社會價值,也一定能打造出新的“金山銀山”。
刪繁就簡三秋樹,領異標新二月花。在恒邦股份,有這樣一個創(chuàng)新團隊,他們在自立自強的創(chuàng)新之路上,秉持永不言敗、勇于探索的科技創(chuàng)新精神,持續(xù)開展“產業(yè)光盤”行動。十年磨一劍,他們把昔日不起眼的小金屬做成了“大文章”,譜寫了高質量發(fā)展的新篇章。
10年前,這里冶煉后的銻、鈀、鉑、硒、碲等小金屬,由于開發(fā)技術所限,還無人問津,產量幾乎為零。10年后,他們創(chuàng)新回收技術,把小金屬吃干榨凈,打造出了“金山銀山”,登上了大雅之堂。2024年,他們完成銻、硒、碲產量6700 噸,鈀、鉑產量0.61噸,年可為企業(yè)創(chuàng)造效益4.39億元,相當于一個大中型冶煉企業(yè)對國家一年的貢獻。他們還榮獲國家發(fā)明專利、實用新型專利24項和3項省部級科技進步大獎。
這個把小金屬做成“大文章”的創(chuàng)新團隊,就是恒邦股份精煉公司張善輝創(chuàng)新團隊。
趙祝鵬與鈀碲有個約會
趙祝鵬在攻關現(xiàn)場。
2013年,恒邦股份總裁曲勝利向公司5000多名員工發(fā)出了“小金屬全產品化回收,吃干榨凈,把有限資源做到無限利用的光盤行動”動員令。這號令,如戰(zhàn)鼓催征,似號角震天,拉開了恒邦股份“光盤行動”的序幕。
夜深了,恒邦股份精煉公司經理助理趙祝鵬辦公室的燈依然亮著。2014年從四川大學化工系研究生畢業(yè)的他,此時正在為突破鈀、碲產量關鍵技術緊張地忙碌著。鈀和碲在元素周期表上排序第46位和第52位,趙祝鵬在讀本科和研究生時,就與鈀、碲元素研究頗有淵源,還發(fā)表過論文。而時下的恒邦在提取海綿鈀的過程中,卻遇到了爆燃、停車、產量低的瓶頸難題。
如何破解這一技術難題?趙祝鵬和該公司經理張善輝一拍即合,廢棄火法焙燒工藝,嘗試著用純濕法替代火法,為此,他把自己關進了實驗室,一干就是幾天幾夜連軸轉。先是用加水加含鈀物料,再加酸加氧化劑的辦法進行試驗,結果試了幾次都失敗了。然而,永不言敗的趙祝鵬,卻在一次又一次的失敗中找到了問題的癥結,原來是在加料順序和物料的配比上出了問題。他立馬把水和酸按調整后的比例配制好,再加上含鈀物料和氧化劑,結果一次試驗成功。接著,他按此方法又進行了生產工藝流程試驗,結果各項指標與實驗室相同,趙祝鵬高興極了。他帶領團隊,把低溫還原改為高溫氧化浸出,打通了鈀精煉提純工藝流程,提純周期由10天縮至3天,不僅解決了爆燃、停車等問題,還使海綿鈀產量大幅提升。過去,該公司海綿鈀年產量只有幾十公斤,2023年,海綿鈀產量躍升至150公斤,產品質量達到99.95%的國家標準。2024年,海綿鈀產量又突破600公斤大關,產值超1.5億元,較2023年提高了3倍多。
幾年前,恒邦建設投產了一條年產30噸的碲錠生產線,但產品出來后,發(fā)現(xiàn)碲錠中鈉元素超標,導致產品質量達不到99.99%的行業(yè)標準。此時,趙祝鵬又主動請纓,接過了攻克碲錠技術難關的重擔。他帶領團隊經過無數(shù)次的試驗和失敗,最終在碲錠澆鑄過程中加入了自主研發(fā)的新型藥劑,成功解決了鈉元素超標的問題。同時,通過強化還原浸出技術,提高了銅陽極泥中碲的回收率。1#碲錠的產品合格率從50%提高到了95%以上,碲品位也由99.95%提升到了99.99%,碲錠的產量從2021年的22噸提升至2024年的70噸,年產值達到4655萬元,較3年前增長了3倍多,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經濟效益。因此,趙祝鵬獲得了“煙臺市五一勞動獎章”和“煙臺市創(chuàng)新能手”榮譽稱號。
趙祝鵬與鈀、碲的這段不解之緣,如今已經有了圓滿的開局。未來,他和他的團隊又設定了更大更高的鈀、碲產業(yè)發(fā)展目標。
常海濤銻白破局的由來
常海濤在實驗室對比指標變化。
銻,在元素周期表中排列第51位,銻資源是國家的重要戰(zhàn)略資源,在國民經濟中具有重要的地位和作用。
為搶占銻資源開發(fā)制高點,2018年,恒邦股份投資建設了第一個銻回收車間,但在回收過程中卻發(fā)現(xiàn)并不是那么順利。面對成分復雜的鉛陽極泥時,出現(xiàn)了成本增加、產能不足且生產不正常的問題,這使精煉公司經理張善輝寢食難安、夜不能寐。這時,他的辦公室走來了一位年輕有為、朝氣蓬勃的青年人,他叫常海濤,是山東理工大學化工專業(yè)的本科畢業(yè)生,因為好學上進,很快成為了公司技術方面的行家里手。“這個任務交給我吧,我一定讓銻白破局!”
開弓沒有回頭箭,立下軍令狀的常海濤義無反顧,一頭扎進車間生產線和實驗室里,帶領團隊開啟了一場與時間和挑戰(zhàn)的極限賽跑。清晨,當?shù)谝豢|曙光還未完全照亮大地時,他就第一個走進車間;夜晚,當員工們紛紛下班離去,他和幾個團隊成員仍在忙碌。他像一位手持聽診器的醫(yī)生,仔細檢查每臺設備儀器的運行狀況、聲音強弱、化學反應狀態(tài)以及指標變化,力圖找到銻白生產突破的關鍵。
功夫不負有心人,常海濤經過仔細檢查發(fā)現(xiàn),問題根源在于原工藝中多次氧化還原反應導致的生產周期長、指標不穩(wěn)定。找到癥結后,他們創(chuàng)新方法,將鉛陽極泥直接還原熔煉后去除雜質,最終生產出三氧化二銻產品。由原先的“多步煉銻”工藝改為“一步煉銻”工藝,實現(xiàn)了從復雜鉛陽極泥中直接回收銻的技術突破。銻的產量從2018年的1000噸一躍提升至2024年的6500噸,實現(xiàn)了6個千噸級的歷史性跨越。同時,單位煉銻成本也從2017年的17000元大幅降低至2024年的11000元,年創(chuàng)產值8.45億元,年創(chuàng)效益2.49億元,刷新了行業(yè)紀錄。經國內專家評定,“一步煉銻”工藝為國內首創(chuàng),達到了國內同行業(yè)的先進水平。
銻白破局,為恒邦股份銻生產插上了騰飛的“翅膀”,員工們稱贊說:“常海濤,你真是好樣的!”
張騰與二氧化硒的故事
張騰在研發(fā)小金屬回收技術。
在恒邦股份精煉車間的員工中,一則張騰與二氧化硒的故事被傳為佳話,這段佳話還得從張騰臨危受命時說起。
2017年,精煉車間二氧化硒生產線拉響了告急警報,當時生產出的二氧化硒水不溶物超標一倍多,且設備故障率極高,幾乎每班都要檢修兩三次,且每次檢修前都需停車。產品合格率更是低至30%,任務總是難以完成,對生產和效益造成了極大影響。在這關鍵時刻,張善輝將這一攻堅克難的重任交給了時任車間副主任的張騰。
張騰,2015年畢業(yè)于山東理工大學冶金工程專業(yè),入職恒邦股份后,他一步一個腳印地走到了車間副主任的崗位,員工們都稱贊他是“攻關能手、創(chuàng)新達人”。此刻,恒邦股份的領導、精煉公司的員工都對他抱有期待,希望他能交出一份令人滿意的答卷。
接過戰(zhàn)書的第二天,躊躇滿志的張騰就一頭扎進了二氧化硒的生產車間里,連續(xù)15個晝夜都未曾離開那片廠區(qū)。在那漫長的15個日日夜夜里,他與轟隆作響的機器為伴,與刺鼻難聞的化學藥劑共舞,不知設計了多少方案,不知經歷了多少次失敗,也不知熬過了多少個不眠之夜,終于找到了二氧化硒水不溶物超標的原因。
他帶領團隊,先從改進工藝入手,把氧氣流量從每小時的180升上調為220升,又通過增加自主研發(fā)的氧化劑,提升了氧化氣氛,一次達到了國家規(guī)定的0.01%標準。在此基礎上,他們又自己動手設計工藝設備圖紙,將原外購的間斷式澆鑄爐改為能連續(xù)生產的澆鑄爐和氧化爐,還引進應用了新型履帶式加熱器。這些新方法、新技術的應用,使得設備使用周期由不足1個月延長至3個月以上,且3個月后還能修復再用,大大降低了硒的生產成本。同時,二氧化硒的年產量也從2017年前的50噸,增加到了現(xiàn)在的180噸,每年為該公司創(chuàng)造效益1300多萬元,使精煉公司二氧化硒生產實現(xiàn)了化繭成蝶的華麗轉身。
責任編輯:任飛
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